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研削実験の状況報告 第17回新技術望遠鏡技術検討会 2009年7月25日 名古屋大学 所 仁志.

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1 研削実験の状況報告 第17回新技術望遠鏡技術検討会 2009年7月25日 名古屋大学 所 仁志

2 前回のおさらい 90 min./pass セグメント 非軸対称形状 粗加工(#170)

3 前回のおさらい レーザー変位計 + X-Y同期形状ならい、8方向 補正なしで ~4 mm (p-v)、非軸対称性はなさそう

4 4月からC社に依頼されたレンズ(計2枚)の加工 1枚目のレンズでトラブル
- 当初は5月中旬に終わる予定だった… 1枚目のレンズでトラブル - 仕上げ直前にスクラッチ発生、原因解明・対策・修復に1.5ヶ月以上 現在、2枚目を加工中 今回はスクラッチについて報告 4

5 ワーク 直径880 mm, 近似R1,500 mm非球面,   66 mm凹 直径880, 近似R1500, 凹66 #170  #325  #1,200の順に加工、#1,200(平均粒径14 mm)でスクラッチ発生

6 スクラッチ 計3箇所、半径(砥石回転)方向 幅~0.3 mm, 長さ~10 mm 深さ~50 mm 中心 6 R190 mm (5/12)

7 クラックが進行する恐れがあり、手研磨で除去(~300 mm)
顕微鏡による観察(×300) 1 mm 中心 クラックが進行する恐れがあり、手研磨で除去(~300 mm)

8 スクラッチ発生原因 加工プログラムの確認中に発生、ワークと砥石の隙間は20~100 mm (#1,200平均粒径:14 mm)
異物の発生原因 - 砥石エッジの欠け - 砥石カバー内の汚れ - 研削液の浄化が不十 100 mm - 研削液の浄化が不十分 8

9 異物の採集1 10 mmメッシュフィルターで研削液を濾過(半日) 9

10 異物の採集2 メーカー仕様では“濾過精度0.5 mm”のはずが… 10

11 異物 錆・塗装片などの除去のため、有機溶媒・酸処理
割り箸の先に異物を付着させて、ガラスをこする  “ガラス切りの感触で(舞原先生)”スクラッチがついた 11

12 研削液の循環(対策前) ダーティー槽とクリーン槽がタンク底面でバイパス 研削盤から フィルター (5mmメッシュ) 研削盤へ 3 m
12

13 研削液の循環(対策後) タンク-研削盤の間に2段のフィルターを設置 フィルター (100mmメッシュ) 研削盤から フィルター
研削盤へ 3 m 1.5 m フィルター (10mmメッシュ) 13

14 まとめと予定 フィルターを設置することで、異物の混入はなくなった(スクラッチの発生もなくなった) 2枚目のレンズは8/5に出荷予定 2
8/6からセグメントの加工を再開 - 研削時はもぐらを使わない(温度むら・変化によって、基盤形状が時間変化するため) - t20 mmの面板を使用 14


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